REXROTH直动式减压阀常见故障及排除方法主要有以下几种: 出口压力几乎等于进口压力,不减压 主阀芯或阀体孔有问题:主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺,或主阀芯与阀体孔之间的间隙里卡有污物,或主阀芯或阀孔形位公差超差,产生液压卡紧,将主阀芯卡死在大开度位置。可采取去毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。 主阀芯与阀孔配合过紧:主阀芯与阀孔配合过紧,或装配时拉毛阀孔或阀芯,将阀芯卡死在大开度位置。此时应选配合适的间隙,减压阀配合间隙一般为 0.007-0.015mm,配前可适当研磨阀孔,再配阀芯。 阻尼孔堵塞:主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞,失去自动调节机能,主阀弹簧力将主阀推往大开度,使进口压力等于出口压力。可用 φ1.0mm 钢丝或用压缩空气吹通阻尼孔,并进行清洗再装配。 阻尼件冲出:对于 J 型减压阀,带阻尼孔的阻尼件是压入主阀芯内的,使用中可能因过盈量不够而冲出,使进油腔与出油腔压力相等,主阀芯总是处于大开度的位置。此时需重新加工外径稍大的阻尼件并重新压入主阀芯。 泄油孔未处理好:JF 型减压阀,出厂时泄油孔是用油塞堵住的,若未拧出而使用,会使主阀芯上腔困油,导致主阀芯处于大开度而不减压。J 型管式阀与此相同,J 型板式阀如果设计安装板时未使 L 口连通油池也会出现此现象。需拧出泄油孔油塞,确保 L 口连通油池。 阀盖装配方向错误:对 J 型管式阀,拆修时若将阀盖装错方向,使外泄油口堵死,无法排油,会造成困油现象,使主阀顶在大开度而不减压。修理时将阀盖装配方向装对即可。对于 JF 型减压阀,顶盖方向装错时,会使输出油孔与泄油孔相通,造成不减压,也须注意正确装配。 出口压力很低,即使拧紧调压手轮,压力也升不起来 进出油口接反:减压阀进出油口接反了,对板式阀为安装板设计有错,对管式阀是接管错误。J 型减压阀的进出油口跟 Y 型溢流阀的进出油口刚好相反。用户使用时应注意阀上油口附近所打的钢印标记,或查阅液压元件产品目录,不可设计错和接错。 进油口压力太低:进油口压力太低,经减压阀芯节流口后,从出油口输出的压力更低,此时应查明进油口压力低的原因,例如是否是溢流阀故障等。 下游回路负载太小:减压阀下游回路负载太小,压力建立不起来,此时可考虑在减压阀下游串接节流阀来解决。 先导阀与阀座配合不良:先导阀(锥阀)与阀座配合面之间因污物滞留而接触不良,不密合;或先导锥阀有严重划伤,阀座配合孔失圆,有缺口,造成先导阀芯与阀座孔不密合。可进行清洗,若损伤严重则需更换先导阀或阀座。 先导阀未安装好:拆修时,漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内,可检查锥阀的装配情况,确保安装正确。 主阀芯长阻尼孔堵塞:主阀芯上长阻尼孔被污物堵塞,出油腔的反馈压力传递不到先导锥阀上,使导阀失去了对主阀出口压力的调节作用。应使长阻尼孔通畅。 调压弹簧问题:先导阀弹簧(调压弹簧)错装成软弹簧,或者因弹簧疲劳产生变形或者折断等原因,造成压力调不高。可更换合格的弹簧。 调压手柄问题:调压手柄因螺纹拉伤或有效深度不够,不能拧到底而使得压力不能调到大。可修复或更换调压手柄。 密封不良:阀盖与阀体之间的密封不良,严重漏油。产生原因可能是 O 形圈漏装或损伤,压紧螺钉未拧紧以及阀盖加工时出现端面平面度误差。可检查 O 形圈安装情况,更换损伤的 O 形圈,拧紧压紧螺钉,若阀盖平面度误差大则需更换阀盖。 主阀芯卡死在小开度位置:主阀芯因污物、毛刺等卡死在小开度的位置上,使出口压力低。可进行清洗与去毛刺。 REXROTH直动式减压阀不稳压,压力振摆大,有时噪声大 超过额定流量使用:减压阀在超过额定流量下使用时,往往会出现主阀振荡现象,使减压阀不稳压。此时应选用适合型号规格的减压阀。 泄油口背压大:泄油口 L 受的背压大,也会产生压力振摆大和不稳压的现象,泄油管宜单独回油。 弹簧问题:弹簧变形或刚度不好(热处理不好),导致压力波动大,可更换合格的弹簧。 |